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青春在钻研中出彩(劳模匠星耀安阳)

——记市五一劳动奖章获得者宋昊

宋昊在高炉前工作(受访者供图)

□本报记者 姚庆云

“能成为一名合格的炉前工,我感到非常自豪!我相信,只要脚踏实地就没有干不好的事,只要坚持学习就没有不会干的事。”5月5日,谈起入职10多年的感受,宋昊感慨颇深。

“90后”宋昊用滴滴汗水,在炉前工岗位上折射闪光的人生价值。宋昊是河南凤宝特钢有限公司炼铁厂炼铁车间的炉前工,参加工作以来,他吃苦耐劳、乐于钻研,不断提升操作技能,提高炼铁产量、降低能耗,先后多次被该公司评为先进工作者,2022年度被评为河南凤宝特钢有限公司劳模,今年被授予安阳市五一劳动奖章。

炼铁高炉值班室是整个炼铁工作的指挥中心,也是炉前工的阵地,宋昊无数次参与高炉停开炉工作,最短时间内顺利达产,缩短恢复时间,节约恢复能耗。2022年,在140多天的带料闷炉高炉恢复生产中,他所在的团队精心组织,自点火送风后,按既定的开炉方案根据实时情况灵活调整,3天时间就实现了综合喷吹。第四天,高炉利用系数达到3.0,以最短时间顺利实现达产达标,开炉用时、用工、用辅料最少,为以后开炉总结了宝贵经验。

面对烧结停机,高炉全上落地烧结,炉况易波动的情况,宋昊总是第一时间到现场,查找原因、解决问题,想尽办法克服不利影响,寻求合理的操作制度,根据多种烧结质量成分调整入炉料配比,确保渣铁成分合理,为高炉稳定顺行提供了支撑。

2022年,宋昊多次参与尝试了大矿批和增加布料矩阵操作路线,合理计算提前阶段性调整,以稳调保稳定,以“控制好冷却壁水温差,保持合理炉型”为基本原则;以“大角度、大矿批”为基本原则的装料制度,以“高动能、高风速、吹活炉缸”为基本的送风制度,通过上下部装料制度调整,合理分布上升的煤气流和下降的炉料流,实现炉况的长周期稳定顺行,不断创造高炉利用系数新高,提升综合焦比、煤比等经济技术指标,煤气利用率由原先的44.2%上升至46.5%,为炼铁产量和经济技术指标提升作出了贡献。

乐于钻研是宋昊的特点。随着高炉产量的提高,高炉冶炼强度也逐步提高,单位时间内炉内渣铁生成量明显增加,为保证铁水流速大于铁水生成速度,从而出净渣铁,保持炉缸周围铁水的均匀稳定,宋昊多次试验,基本消除了渣铁排放不及时导致减风的现象。

风温是高炉炼铁的重要来源之一,宋昊坚持以“提高热风炉效率、降低煤气消耗”为目标,运用了富氧燃烧新技术,并对热风炉进行了大量的数值模拟实验。为了全面掌握富氧对高炉状态的影响,提高热风炉效率的各项参数,宋昊每天都要在高温下连续作业六七个小时,经过反复钻研和试验确定了合理的空燃比、拱顶温度、废气温度等技术参数,为高炉热风炉精准操作、风温恒定提供了数据支撑。

高强度冶炼对日常工作精细化管理提出了更高的要求,宋昊对生产环节中的每个细节都很关注,防微杜渐。2022年9月的一天,交接班后,宋昊发现炉顶四点气流发生变化,风压出现大幅度波动,煤气利用率缓缓下降,他断定是管道出现了问题,立即调整疏松料制,同时控制冶炼强度,避免了炉况事故发生。

虽然每天的工作单调、重复、枯燥,但是宋昊不言苦、不言累、不言脏,凭着对工作的热爱,认真遵守公司安全生产相关制度,实现了高炉操作无事故。

宋昊热心传帮带,从理论学习、安全生产、专业技能、经验传授等多个方面对徒弟开展多元化培养,根据徒弟的专业特长和工作能力,订单式带徒,连续三年培养了6名合格的高炉操作工,为公司积蓄了人才。

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