第08版:产业经济 上一版   
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安钢焦化

积极推进降本增效工作

本报讯 今年年初以来,安钢焦化厂五炼焦车间实施精细化管理,按照焦化厂“稳产量、降成本、提效益”成本指标分解方案,截至7月底,高炉煤气每月消耗量从预算12312.8万m^3/h控制到目标值12288.7万m^3/h。活性炭消耗量从每月20t降低到目标值19t以下,深入推进降本增效工作。

为精确控制焦炉加热系统煤气流量,在保障焦炭质量的前提下降低煤气成本,五炼焦车间成立攻关小组,组织技术人员从废气分析入手,严控废气氧含量确保煤气完全燃烧,加强炉体维护,降低焦炉耗热量。安排专人连续24小时跟炉检查炉墙,及时喷浆和抹补存在磨损侵蚀的炉头砖缝,避免了荒煤气串漏对加热系统的影响。同时,提高岗位职工精确控制调节方法,连续多日对机焦侧高炉煤气加减旋塞进行检查加油润滑维护,调整了机焦侧高炉煤气砣链条,将废气瓣248个空气风门盖板进风口的风门开度进行精细调节,机侧由200mm调整为160mm,焦侧由200mm调整为180mm,对烟道封墙裂纹进行了重新密封。经过一系列措施的实施和应用,在保证焦炉加热正常温度的前提下,降低了焦炉废气流量2000m^3/h,每座焦炉高炉煤气减少消耗量667m^3/h,月均降低高炉煤气消耗量480km^3,折算年生产成本120.96万元。

为进一步挖潜和全面堵塞漏洞,该车间还针对新建焦炉脱硫脱硝扩容项目进行改造。在物料输送过程中,活性炭易受磨损碎裂形成粉尘,极大地抑制活性炭吸附作用。为了降低活性炭损失,减少浪费,该车间带领骨干人员集思广益,完善优化改进方案,在风筛的下部焊接交叉的两块挡板,使垂直下降的活性炭受挡板的影响形成曲线流动,避免了垂直下降的颗粒飞溅;在挡板两侧各增加20mm宽钢板,防止活性炭从料斗两侧掉落;对风筛上部除尘器吸尘点吸力进行调整,将两条链斗机风道闸板开度从90°调整为60°,避免除尘风机吸力对物料流向的影响,可降低活性炭损耗量200kg/d,同比降低30%,每年可节约材料费用28.8万元,为生产稳定顺行、降本增效打下了坚实基础。

(张为斌 袁文虎)

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